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铝合金阳极氧化槽铝离子和硫酸回收工艺及配置

4  效益分析


    年产氧化铝材10万吨的铝加工厂,一年产生氧化废液20000多吨,含硫酸3600多吨,铝400多吨。按现行的处理方法,既付出巨额的废水处理费用,又损失硫酸200多万元,铝金属600多万元。本发明正是提供了了一种全新的处理工艺,将20000吨阳极氧化废液中的铝离子结晶处理,回收全部硫酸3600多吨,节约200多万元;将铝离子转化成工业级的硫酸铝铵 约6700吨,价值1000多万元。


5  实施案例


    铝合金阳极氧化槽铝离子和硫酸回收工艺及配置,是依据各铝加工企业每年产生大量氧化废液,并分别单独处理,既增加处理成本,又浪费铝资源的现状,首次设计在线直接结晶处理氧化废液,回收硫酸,将铝离子全部转化成工业级的硫酸铝铵。本发明的废液处理与副产品回收目标得以实现,系统配置与科学运行是成功的关键。

5.1  实施例1(铝合金阳极氧化连续生产)


    关闭阀门3、开启阀门1、2、4、泵1和制冷机,氧化槽降温,氧化线连续生产;


5.2  实施例2(在线生产硫酸铝铵)


    (1)打开阀门3,关闭阀门2,加氧化槽液30M3至反应罐后,开启阀门2,关闭阀门3;打开气搅拌阀门8,开始搅拌;按铝离子浓度的2.5倍,添加硫酸铵,边加边搅拌,加完硫酸铵后,继续搅拌30分钟,关闭阀门8,静置2小时;
    (2)开启带式压滤机,打开阀门5,压滤、干燥、包装,即得硫酸铝铵副产品;
    (3)称取硫酸铝铵产品重量,算出回收率;


5.3  实施例3(在线回收氧化液)


    开启阀门6、7和泵2,将回收再生的氧化液送回氧化槽,完成氧化液在线回收;


5.4  实施例4(钛交换管表面除霜)


    关闭制冷机和泵1;关闭阀门2、4,开启阀门9、10,用自来水清洗溶解钛交换器内冷却钛管表面的硫酸铝铵结晶,恢复热交换效率,并将清洗液输送至氧化液收集池,补充氧化槽液位。

 

 

(《铝型材专刊》  2016年第二期 总第81期)

2016年2月8日出版


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